淺析防腐(fǔ)風機主軸與(yǔ)軸承燒毀的原因
發布者: 正州(zhōu)環保 時間:2021-12-7 18:03:57
燒結防腐風機是燒(shāo)結生產的主要設備(bèi),擔負著燒結過程燃燒的送風。若防(fáng)腐風機故障停機,將引起暫停煉鐵甚(shèn)至停爐的(de)特大事故。
一、防腐風(fēng)機狀況及故障現象
韶(sháo)鋼3號燒結機主抽風(fēng)機D2500一11的主要參數為:風量2 500m3/min,風(fēng)壓89.21Pa,廢氣溫度120℃,負(fù)壓11 768Pa,電機功率l.6kw,轉速1 500r/min。3號燒(shāo)結(jié)機2005年9月底開機後,防腐風機的自由端(duān)振動嚴重超標(biāo),特別(bié)是軸向振動(dòng)很大,位移峰一峰值達到105μm,而風機負荷(hé)端的各向振動位移峰一峰值都較小,在20μm以下。
二、振動原因分析
1.軸向振動(dòng)原因防腐風機振動故障的主要特征之一,是自由端軸向振動特別大,原因有(yǒu)以下幾種:
(1)安裝角向不對中;(2)軸彎曲(qǔ);(3)軸承不(bú)對中(zhōng)。不平衡和不對中是旋轉(zhuǎn)機械普遍和常見的振動原因,但要認真分辨各自的特征頻譜。因為故障振動可能是單一原因造成,也可能是幾種故障(zhàng)的疊加。滑動軸承間隙過大可使軸改變(biàn)在軸承(chéng)內(nèi)的位置,導致不對中,常產生二(èr)倍(bèi)頻振動,使軸與軸承或密封等零(líng)部件摩(mó)擦,進而產生(shēng)使軸進入不穩定激烈運動所需的擾動力。這時,滑動軸承不是故障振動的根源,而不平衡、不(bú)對中或軸彎曲才是故障源。
2.振動(dòng)分析的初步結論頻譜(pǔ)分析表明,防(fáng)腐風機的主要振動特征為(wéi),自由端軸(zhóu)向振動超標;各方向主要頻率成分為軸旋轉(zhuǎn)頻率,同時存在明顯的二、三倍頻等高次諧波及1/2倍頻等諧波。
振動(dòng)分析的初步結論(lùn)為:(1)由於變形、磨損等(děng)原因,使轉子產生不平衡;(2)風機自由端(duān)軸瓦磨損,間隙過大;(3)軸係不對中。
三(sān)、故障處理10月8日(rì)進行開始現場冷(lěng)態動平衡,其後(hòu)風機各點振動值明顯(xiǎn)下降,但自由端軸向振動仍很大,位(wèi)移峰一峰值達77.2μm。解體檢查發現,風機自由端上、下支承瓦磨損較嚴(yán)重;軸密封銅板與(yǔ)轉子軸(zhóu)表麵發生摩擦,有明顯摩擦痕跡。更換軸瓦(wǎ)後,風機(jī)各點振動值(zhí)在正常範圍內,但自由端軸向(xiàng)振(zhèn)動相對其它點仍偏大,一倍頻占主要成分,且軸向很大。
可以確定風機轉子(zǐ)存在的不平衡,主要(yào)由(yóu)熱變形引起,運(yùn)行時間(jiān)越長不平衡越明顯。10月20日進行2次次(cì)現場(chǎng)冷態動平衡。動平衡前風機自由端(duān)水平位移(yí)峰一峰值為36.45μm,軸向位移峰(fēng)一峰值為48.8μm;動平衡後分別降至3μm和30μm。風機自由端水平方向一倍頻占主要成分,同時存在二倍(bèi)頻等成分。主抽風機運行約4天後,各向振動值(zhí)緩慢變大,可(kě)見轉子仍然存在不平衡。
10月24日進(jìn)行了一(yī)次熱態動平衡,即主抽風機在很接近實際運行工況的熱態情(qíng)況下的動平衡。動平衡前風機自由端水平位移峰一峰值為27.87μm,軸向位(wèi)移(yí)峰一峰值為58μm;動平衡(héng)後分別為8.3μm和18.6μm。開機後運(yùn)轉平穩,經過4個月的運轉和檢測,證明(míng)主抽風機(jī)的振動故障已(yǐ)經解決。
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